山东黄金冶炼公司“智”变加速度 引领生产效率新高度

2025-05-22 16:04 120

连日来,山东黄金冶炼公司以智能化改造为抓手,针对氰渣处理、磨矿控制及流程监控等核心环节,通过硬件升级、通讯优化及智能监测,有效提升生产稳定性与精细化管理水平。

硬件升级,提升控制效能。公司对氰渣自动放矿系统实施硬件核心模块升级,主控核心采用SR40替代原来200系列CPU224xp,扩展模块同步升级为AM06,在提升数据处理精度的同时,新增以太网通讯功能,操作界面可视化程度显著增强,支持实时数据动态监控与参数远程配置。该优化方案可降低采购成本1.5万元,硬件性价比提升25%。

专用光纤,解决通讯难题。针对球磨机与动力中心因通讯不稳定导致的意外停机问题,公司在球磨操作室与磨矿动力中心单独敷设一路光纤,将球磨机PLC与动力中心变频器进行直连,消除了因通讯中断造成意外停车故障。该方案无需依赖第三方通讯集成服务,直接降低外协改造费用1.85万元,设备综合运转率大大提升。

智能监测,实现数据闭环。在氰渣浮选选铜工艺中,原浓密机底流处理环节因缺乏在线监测仪表,导致岗位人员无法精准掌握矿浆处理量。技术人员在放矿管路新增一体式电磁流量计,通过Modbus-RTU通讯协议实时采集矿浆流量数据,并将累计处理量同步传输至自动放矿操作界面,实现了选铜流程关键参数的可视化监控。(陈颖洲)

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